42平米沸腾炉,连开两次开不起来
42平米沸腾炉,连开两次开不起来,固定床沸腾不起来,40--50公分固定床,炉底压力只有4--5KPa,而流量显示却很高,随便一加风,就超过两万立方,请高人指点,谢谢。能把情况说的在具体一点吗?用的什么料,在什么地方开车,其他的一些参数 本帖最后由 liziqiangyl 于 2010-4-13 12:31 编辑
设计烧锌精矿的炉子,现改烧硫铁矿,矿堆存一年以上,前一段时间频繁出现冷灰,停炉扒了以后,再开,就出现这个问题,底料是清炉出来筛分的。检测入炉矿Pb含量1.72%,有没有影响。 2# fuyun7118 炉底压力低,流量当然就高了。
两个原因:
1.是炉床漏风或有风洞
2.固定床40---50太低,应加到65 1、停炉扒了之后有没有做风帽阻力测试,即扒完后测试风帽有没有大面积堵塞,一般扒后要清风帽。若堵得多风量就不够。
2、流量计准确性问题。不如绕开流量计,根据经验看料沸腾情况及压力变化调整风量开。
3、在开炉过程中要观察原料粒度、风量、压力之间的变化。 可能是布气不均,改进风管的布气管! 烧锌精矿改烧的炉子的存在面积过大的问题,焙烧强度低,硫精矿的密度低些,尤其是存放了一年的矿,矿很干,建议提高料层的高度,适当提高炉底压力;减小炉子的面积;检查风帽和风室,风帽有穿孔没有,风室有杂物或者分布板破损没有;
主要原因还是阻力太低,造成沸腾层直接穿孔,但是要看出问题的根本原因,提供的资料还不够 总体赞成楼上的说法。
锌精矿的炉子改成烧硫精矿,由于开孔率较大,在加上硫精矿的密度和粒度都教小,尤其是存放了一年的矿,矿很干,建议1、提高料层的高度,适当提高炉底压力;2、增湿,保证含水在8~9%;3、检查风帽和风室,风帽有穿孔没有,风室有杂物或者分布板破损没有;
主要原因还是阻力太低,造成沸腾层直接穿孔,但是要看出问题的根本 谢谢各位老师,问题已解决,更换底料后,炉底压力及流量都正常了,两个多小时已成功开起来了。我估计问题还是出在底料上,原先用的底料是用死炉时清除的烧渣过5mm筛子筛分后的,粒径较大,与风帽孔速不匹配。
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