kzh0056 发表于 2011-4-3 22:50:48

请各位大哥帮忙解决下问题

1、硫磺焚烧制亚硫酸氢钠工艺中,二氧化硫气体中有三氧化硫气体,通过浓硫酸来吸收三氧化硫,但是还是有1.5%三氧化硫气体不能吸收,请问怎么解决这个问题?急?
2、硫磺喷枪总是堵住,怎么解决这个问题?(精馏池温度140,机械磺枪出口口径3mm)




谢谢!

ocr9095 发表于 2011-4-4 10:34:08

吸收率才98.5%,什么吸收工艺?

zpqing 发表于 2011-4-4 12:12:28

硫磺喷枪堵,看两个原因:1.保温不足,需改善保温。2.液硫中有机械杂质,或管道不干净,最好在进硫磺喷枪前加上过滤器,滤网孔径至少小于喷咀口径,过滤器的保温也要确保。

弹指 发表于 2011-4-4 12:44:19

回复 1# kzh0056
从吸收效果来讲查一下选用的分酸器、除雾器,如果分酸器和除雾器配置不好,就会有酸雾挟带在出塔SO2气体中。

kzh0056 发表于 2011-4-5 14:44:37


首先感谢上述各位兄弟的回答!
1、磺枪前加道滤网过滤器恐怕不行,出枪口是3mm口径,但是进枪头硫磺是分成3个斜口进去的(这三个口估计也是3mm,但是是斜的),出来是从一个口出来的,管道上加滤网管阻太大,我们磺泵本来就电流太高,总是跳闸,再增加阻力,估计跳的更厉害,在这里说下:我们磺泵流量是1.5m3/h,扬程80m,焚硫炉与精硫池基本上在一个水平面上,我这个磺泵选型有问题吗?怎么总是跳闸啊?
2、我们吸收三氧化硫的浓硫酸浓度是93-96%,进塔温度26摄氏度,出塔温度45,进塔气体温度165,出塔气体温度在55,除雾器是玻璃纤维,以前总是堵住,已经换了3-4个,这次是新的,




我们用的是纯氧与硫磺燃烧制二氧化硫,然后吸收成亚硫酸氢钠,就是这个三氧化硫除不调,很烦人,请各位大哥再教教我,我的QQ57033248,邮箱kzh_0056@163.com

zpqing 发表于 2011-4-7 16:16:55

回复 5# kzh0056
    关于磺泵跳车,检查一下磺泵的保温蒸压力,太低太高都不好,能保证到140度左右就可以了,如高于159度液硫粘度很大,泵的负荷也会增加很多;另外泵壳内叶轮和泵壳间的间隙可能过小也不一定好,我见过盘车很轻松,但一起动运行数分钟就跳车的,停下后盘车仍很轻松,很奇怪,因此我分析是因为间隙过小,间隙中的液硫在磨擦下温度上升,粘度高造成的。
   液硫过滤器,其实可以做一个过滤面积大点的管道式过滤器,阻力增加不多,只是要做成夹套式的以确保保温,我们原来没有,液硫槽罐腐蚀下来的铁锈和其他杂质会被液硫泵吸入,开不了太长时间负荷就被迫降低,后来自已制作了管道过滤器,加上后装置运行中基本不会因磺枪堵停车或减负荷,有机会停车时再清理一下过滤网上的杂物就可以了。

kzh0056 发表于 2011-4-7 18:35:25

回复 6# zpqing
谢谢你的回复,我们准备在磺泵的进口装个“用6mm不锈钢做成长400mm的网笼,外面用40目滤网包扎一层”
现在最关键的问题是我们用99.8%纯氧燃烧硫磺,硫磺生成三氧化硫量太大,估计有4-5%,用浓硫酸(管式分酸器)吸收后,还是有1.5%三氧化硫存在,怎么办啊?怎么解决这个问题啊?
我希望有人能够加我的QQ57033248,我们一起讨论下,谢谢

kzh0056 发表于 2011-4-7 18:42:24


弹指!你好!你加我的QQ57033248好吗?我们公司硫磺燃烧成二氧化硫这套工艺有些问题,我想跟你交流交流,加我QQ,我们晚上聊聊好吗?在此先谢谢!!!

WJM20100528 发表于 2011-4-8 08:13:58

吸收酸浓应该控制在98.3~98.5%之间,就可以基本吸收掉三氧化硫了,吸收率应该在99.95%。

boqing_zh 发表于 2011-4-8 10:57:54

回复 7# kzh0056
    不知道你们的SO2浓度是多少?
如果你们将焚烧的温度控制得高一些,比如说焚硫炉出口为1100-1200°C,那么SO3的浓度就会降低到0.5%-1%左右。此乃一石三鸟之法,吸收的负荷就很低了,SO2的产量大大的。再想办法提高吸收率,问题就解决了。
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