风风雨雨,大家干了硫酸多年一定遇到不少大事故,说出来让大家共享一下!
这可能是揭短了,但是事故的发生往往是多重原因造成的,大家只有通过处理后才能总结出经验教训。我先说几点:
1、磺枪保温夹套漏汽进入转化系统,致使触媒粉化结块、系统阻力上升快等,解决:在进磺枪保温夹套的保温蒸汽前加一隔离阀,开车时关闭,停车时打开,另外出口直接排空,根据开车时排空情况可判断磺枪保温夹套是否漏汽。(先前有笔误,谢谢2楼指正)
2、酸冷器易漏酸,所以要控制水侧压力小于酸侧压力,而且在每个酸冷器的水侧均要装一个pH计以便及时发现漏酸。
3、对于磺制酸在开车或风机突然跳停时易产生升华硫,要保证风机和磺泵的联锁可靠,开车时风磺比要控制好,可通过炉子温度变化和一段转化的进出温度变化来判断。
[ 本帖最后由 fxzy 于 2009-2-1 17:36 编辑 ]
磺枪保温夹套漏汽进入转化系统,致使触媒粉化结块、系统阻力上升快等,解决:在进磺枪保温夹套的保温蒸汽前加一隔离阀,开车时打开,停车时关闭。
这种做法是不合适的.
隔离阀本来设计中就应该有的.那是更换磺枪时用的.但出磺枪的排汽管不应该设任何阀门,包括疏水器,水汽进地沟直排.
磺枪还是要确保不漏汽,不能开车时开蒸汽,停车时关蒸汽,否则,磺枪在停车时会受热变形的,导致情况进一步恶化. 对于硫磺制酸,主要是热力系统易出事故。
国外硫酸装置出事故的也不少。出事故对技术人员来讲也不完全是坏事,可以总结经验,收集一些极限数据。
[ 本帖最后由 弹指 于 2009-2-8 10:25 编辑 ] 本厂出现的最大问题就是锅炉火管堵塞严重,导致风量变小,高温段阻力上涨,触媒温度高,系统负荷提不上来!之后分析原因是液硫质量问题,里面所含灰分极重,钠盐多,使之依附在锅炉火管上。停车清理难度相当大!!所以,各硫酸生产人员要特别注意熔硫质量。。。 1.干吸塔体渗酸 解决办法打眼注胶
2.烟气一氧化碳超标,造成转化一层温度670。解决办法联系大炉减少天然气,降气浓。
3.仪表停气这个需要根据各个气动阀门的开关方式而定。 几年前在工厂遇到板换泄漏,当时大家都不知道如何处理,弹指在老主任的鼓励下临危受命,带领维修工紧急处理。
一吸、二吸板换是日板制造,材质为C-276。弹指当时制定的是将板换压紧,每个螺栓每转60度就会作一记录,以确保各螺栓均匀受力。抢修结果是一吸板换正常,但二吸板换采用此方法仍然泄漏。结果不得不将二吸循环酸接入原准备废弃的铸铁排管冷却器,历时3天3夜,当时弹指在现场几乎站不稳了。
上述事故总结下来:板换应用在工况波动的冶炼烟气制酸的吸收塔并不合适,采用阳极保护比较好。 硫酸装置开工运行过程中,烟酸塔的流量、浓度、温度突然变化,流量、温度升高,酸浓降低。随后硫酸三塔出现酸温、酸浓升高,烟囱冒烟。仔细查找原因,发现是烟酸塔温度调节阀动作与DCS信号相反。 回复 1# fxzy
去年我们厂可出了一个大事,万幸的是没有伤着人,那是在开车过程中,整个系统通气后,我当时在净化,看到电雾的进口压力波动相当大,高的时候高达9000帕出,我的感觉一是二氧化硫风开的过大,二是电雾进口水封已抽破,跑上去一看,确是水封破了,我先叫了转化工减风机(人家不听),接着加水,但一会也加不起来,估计是风量太大了,有10分钟时间(我们也拿石棉垫挡了一部份进口),主任跑过来找了一块圆木板一插就封住了,又过了几分钟,出大事了,电雾闷响了几声,其底部就爆炸了。之后经分析,是新上的填泡塔开孔率不够而形成液封,加之处理不恰当,电雾所承受的负压过大所致,直接损失8万余元(修电雾) 顶一下,希望大家把自己的经验教训写出来共同学习提高。 我们厂制酸刚开工的第三天,串酸调节阀控制出现异常,只能开不能关,结果干燥酸循环槽的酸全被受到吸收循环槽,吸收酸循环槽眼看着冒,而循环酸槽到地下槽的阀门是手动的,酸在冒人员不能过去,酸循环泵控制柜在2楼操作平台,酸雾太大,人过不去,最后通过中控(距离现场较远)将循环酸泵停下来的时候,干燥循环槽基本抽干了,现场酸雾弥漫。还有当时冒酸的时候2楼计量槽有个负责硫酸装车的岗位人员正在装酸(没配对讲机),万幸新系统开工大家都带了防毒面具,还有对安全通道比较熟悉,从酸雾里面摸出来了,不然就严重了。
希望大家能吸取教训,调节阀一定经常检查一下。还有区域内尽可能多设置几条安全通道,岗位人员要训练一下闭着眼睛从区域内走出来,而且要有时间限制,当然这个不是硬性要求,只要为了人员的安全,可以自己练。再就是防毒面具了,进现场的时间还是带上的好的,虽然重一点,但是危急的时候能救命啊。
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