qhd551 发表于 2009-3-7 09:14:57

转化四段带电炉生产

请教:我厂硫酸刚生产半个月,转化四段一直带一组或二组电炉,来维持四段进口温度。现操作指标如下:二氧化硫风机负压810mmH2O,正压1450mmH2O,气浓8.4%,一段进温度:420℃,出:594℃;二段进温度:462℃,出:531℃;三段进温度:480℃,出:486℃;四段进温度:400℃,出:425℃;一吸塔进口温度:230℃;二吸塔进口温度:152℃。转化是Ⅲ-Ⅰ-Ⅳ-Ⅱ流程。谢谢!

桃花盛开 发表于 2009-3-7 09:47:33

你想说啥呢?想办法甩掉四段电炉吧。
不过看转化温度,应该可以吧。四段进口的温度是有四段出口和二段出口来保证的。所以气浓的高低,四段的转化率高低都有很大关系。四段温升达到25度可见一转并不好,总转估计也就97左右。建议:
1.提高各段进口温度,看能否提高转化率。开车初始要多调节,多观察趋势变化,多采集分析数据。
2.检查换热器是否穿管,气体短串。略微提高一吸酸温。
3、提高气浓设法达到9%左右,我看你们负压和正压都还有余地嘛,并观察提高气浓后转化率变化。

53542587 发表于 2009-3-7 09:48:04

三段进口和出口的温度好像不对,建议你先检查一下换热器,看看是不是换热器堵了,再看看旁路阀门是不是全开了。

ychina 发表于 2009-3-7 12:36:25

从你所述情况来看,气体浓度和各处的压力都在正常范围内,一、二、三段温度也正常,四段如果按你所述情况,如果不带电炉(此温度下,你没有说明是否带电炉),也基本正常。问题是,你一吸塔进口温度太高,有230度,这一温度也就是一次转化出口管道的温度,一般在160-190度之间,这一温度太高,预示着一次转化的热量没有有效地交换到系统的入口温度。
    从你所述情况来看,二次转化要带1-2组电炉,证明系统没有达到热量的自平衡,出现这种情况,我想你们在操作上,已经想了很多方法了,所以可排除操作的原因。个人认为很可能是在系统的热交换器的设计问题上,第一个原因,可能是热交换器换热面积不够,第二个原因,可能是热交换器形状不合理,没有形成气体的流速快的要求,因为传热系数K值的大小,是随着气体流速大小成正比的,流速快,传热系数K值高,传热就会好。建议你从这两个方面查查原因。
    个人见解,望指正。

弹指 发表于 2009-3-8 10:36:34

很可能是Ⅲ换面积不够,是不是缩放管换热器?
[ 本帖最后由 弹指 于 2009-3-8 10:37 编辑 ]

tangzhan 发表于 2009-3-8 11:30:03

三段进口温度是不是太高了。设计的是多少?感觉三段进口温度有点偏高,二换面积够不?

qhd551 发表于 2009-3-8 11:38:27

谢谢各位!我厂的是换热器缩放管,湛江中明制作。已开两年了,去年十一月份停车,今年刚开,以前都很正常。副线阀门和Ⅱ换Ⅳ换都检查了,没有发现问题。昨天把电炉甩了,四段进口温度降至388℃。

弹指 发表于 2009-3-8 13:08:25

建议下次检修时重点检查Ⅱ换管程,看有无堵塞。
另外请问装置产能多大?如果是小装置用缩放管问题倒不是那么大。

qhd551 发表于 2009-3-8 14:28:57

五万吨,硫铁矿制酸。

hzf1731 发表于 2009-3-8 16:50:55

从介绍来看,三段入口温度偏高、四段入口温度偏低,应该是与三、四段入口温度同时有关的换热器和相关副线阀有问题。至于一吸塔进口温度偏高,应与三段出口温度偏高有一定关系。
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